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宁夏一化工生产车间三氧化硫泄漏,1人死亡!直接经济损失150万元!

更新时间:2025-11-21  |  点击率:18

事故概述

2025年1月25日22时30分许,宁夏某电子级硫酸生产车间一层yan酸罐(V201102)暖房内发生三氧化硫泄漏,造成1人死亡,直接经济损失150万元。

直接原因

经调查认定,该公司“1·25",三氧化硫泄漏一般中毒和窒息事故,是一起企业在试生产期间擅自组织复产,擅自增加三氧化硫管道吹扫作业流程,员工违规操作,使用带水的塑料软管对三氧化硫管道吹扫,三氧化硫遇水发生剧烈反应,引发软管接口处脱开,导致三氧化硫泄漏,造成车间内作业的1名人员死亡。

化工行业

本身就具有高风险的特性

一旦生产过程中的隐患不能得到消除

在特定条件下极易引发重大事故

@化工和危险化学品生产经营单位

这些重大隐患情形一定要严防↓↓↓

化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)

依据有关法律法规、部门规章和国家标准,以下情形应当判定为重大事故隐患:

一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

二、特种作业人员未持证上岗。

三、涉及“两重点一重大"的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。

九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

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十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源。

十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度,或者制度未有效执行。

十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;国内shou次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方案投料开车;精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。

二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存。

来源:宁东能源化工基地管理委员会及网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们